數(shù)控車床是機電一體化在機械加工領(lǐng)域中的典型產(chǎn)品,它是將電子電力 自動化控制 電機 檢測 計算機 機床 液壓 電動和加工工藝等技術(shù)集中于一體的自動化設(shè)備,具有高精密度 高效率和高適應(yīng)性的特點
在實際生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機床加工精度異常的故障 此類故障隱蔽性很強,診斷難度比較大 形成這類故障的原因主要有五個方面:一是機床在到單位后被改動或變化 二是機床各個軸的零點偏置 [NULL OFFSET] 異常 三是軸向的反向間隙[BACKLASH]異常 四是電機運行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分異常 五是機械故障,如絲杠 軸承 軸聯(lián)器等部件 另外加工程序的編制,刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常
一 機床系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動
系統(tǒng)參數(shù)多數(shù)主要包括機床進給單位 零點偏置 反向間隙等,例如 SlMENS, FANUC數(shù)系統(tǒng)在進給單位時機床修理過程中進行的某些處理,常常影響到零點偏置和間隙的變化,故障處理完畢后應(yīng)作適時的調(diào)整和修改; 另一方面由于機械磨損嚴重或者連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,需要對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機床加工精度的要求
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二 機械故障導(dǎo)致的加工精度異常
一臺THM6350立式加工中心,采用SIMENS840D系統(tǒng) 在加工連桿模具過程中,忽然發(fā)現(xiàn)Z軸進給異常,造成至少1毫米的切削誤差量(Z向過切) 調(diào)查中了解到:故障是忽然發(fā)生的 機床在點動,MDI(手動數(shù)據(jù)輸入)操作方式下各個軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除 分析認為,主要應(yīng)對以下幾個方面逐一進行檢查:(1 ) 檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,特別是刀具長度補償,加工坐標系(G54- G59)的校對和計算 (2 )在點動方式下,反復(fù)運動Z軸,經(jīng)過視 觸 聽對其運動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運動噪音異常,特別是快速點動,噪音更加明顯由此判斷機械方面可能存在隱患 (3 )檢查機床Z軸精度 用手搖脈沖發(fā)生器移動Z軸(將其倍率定為IXI00的擋位,即每變化一步,電機進給0.1毫米),配合百分表觀察Z軸的運動情況 在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每變化一步,機床Z軸運動的實際距離, d=d1=d2=d3 …=0.lmm,說明電機運行良好,定位精度也良好 而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:<1>機床運動距離dl>d=0.lmm (斜率大于1); <2>表現(xiàn)出為dl=0.1>d2>d3(斜率小于1); <3>機床機構(gòu)實際沒移動,表現(xiàn)出最標準的反向間隙;<4>機床運動距離與脈沖器給定數(shù)值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機床的正常運動
無論怎樣對反向間隙(參數(shù) 1851)進行補償,其表現(xiàn)出的特征是: 除了 <3>階段能夠補償外,其他各段變化依然存在,特別是<1>階段嚴重影響到機床的加工精度 補償中發(fā)現(xiàn),間隙補償越大, <1>階段移動的距離也越大
分析上述檢查認為存在幾點可能原因: 一是電機有異常
二是機械方面有故障;三是絲杠存在間隙 為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查 檢查結(jié)果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感 而正常情況下,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動
三 機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常
有一臺北京產(chǎn)的立式加工中心,配備 SIMENS 840D 系統(tǒng)在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常 檢查發(fā)現(xiàn) X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定的現(xiàn)象 有手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較厲害,停止時抖動不明顯,尤其是點動方式下比較明顯分析認為,故障原因有兩點,一是絲杠反向間隙很大;二是 X軸電機工作異常 利用 SIMENS系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機進行調(diào)試
四 機床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥
一臺 TH61140加工中心,系統(tǒng)是FANUC181,全閉環(huán)控制方式 加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機床 Y軸精度異常,精度誤差最小為0.006mm,最大為 I.4mm.檢查中,機床已經(jīng)按照要求設(shè)置了 G54 工件坐標系 在MDl(手動數(shù)據(jù)輸入方式)方式下,以G54坐標系運行一段程序即 G00G90G54Y80Fl00; M30 ,待機床運行結(jié)束后顯示器上顯示的機械坐標值為 1046.605 ,記錄下該數(shù)值 然后在手動方式下,將機床點動到其他任意位置,再次在 MDl 方式下運行上次的程序段,待機床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機床機械坐標數(shù)值顯示為 1046.992 ,同第一次執(zhí)行后的數(shù)值相比差了0.387mm 按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該程序段顯示器上顯示的數(shù)值不定 用百分表對 Y軸進行仔細檢查,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復(fù)定位誤差過大 對Y軸的反向間隙及定位精度進行檢查,重新做補償,均無效果 因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題 但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報警信息呢?進一步檢查發(fā)現(xiàn),次軸為垂直方向的軸,當(dāng) Y軸松開時主軸箱向下掉,造成了誤差 對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在 Y軸松開時,先把 Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉 調(diào)整后機床故障得以解決
隨著社會出產(chǎn)的不斷發(fā)展, 機械裝備的故障維修和調(diào)養(yǎng)逐漸成為具有重要意義的事情 數(shù)字控制機床作為機電一體化在機械加工范疇中的典型裝備, 它的任何部分出現(xiàn)故障, 均可能導(dǎo)致加工精密度減低,甚或機床停機 出產(chǎn)擱淺,從而帶來不必要的損失因此,增強數(shù)控制機床故障診斷與維修的研究十分重要
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2018-07
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